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供熱機(jī)組上真空除氧器水調(diào)門晃動(dòng)處理

發(fā)布時(shí)間:2024-11-28 01:27:03瀏覽數(shù):

供熱機(jī)組上真空除氧器水調(diào)門晃動(dòng)處理

供熱機(jī)組上真空除氧器水調(diào)門晃動(dòng)處理,600MW機(jī)組因凝結(jié)水量變化大致使真空除氧器上水調(diào)門晃動(dòng)嚴(yán)重,水位調(diào)節(jié)無法投入自動(dòng),由于管路高頻振動(dòng)導(dǎo)致定位器頻繁損壞。對(duì)凝結(jié)水管道振動(dòng)原因進(jìn)行了分析,提出了改造方案。改造后,未再發(fā)生凝結(jié)水量波動(dòng)而導(dǎo)致上水調(diào)門晃動(dòng)情況,消除了管路高頻振動(dòng)的問題。
1600MW亞臨界機(jī)組供熱改造項(xiàng)目
600MW亞臨界機(jī)組為非供熱機(jī)組,為了進(jìn)一步提高機(jī)組效率,降低發(fā)電成本,包頭公司于2009年對(duì)2臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了供熱改造,取中壓缸排氣為熱源,對(duì)4臺(tái)熱網(wǎng)加熱器進(jìn)行加熱,疏水通過疏水泵直接打入
真空除氧器
熱網(wǎng)抽汽從中壓缸排氣取熱源,經(jīng)抽汽逆止門、抽汽快開門至熱網(wǎng)加熱器,熱網(wǎng)抽汽示意如圖1所示。為遙遙熱負(fù)荷高時(shí)的抽汽量,在低壓缸進(jìn)汽前增加熱網(wǎng)抽汽快開門(調(diào)門),遙遙要時(shí)通過減少低壓缸進(jìn)汽來遙遙熱負(fù)荷以滿足供熱要求。
真空除氧器系統(tǒng)改造后,除了對(duì)控制邏輯的影響外,主要造成凝汽器至真空除氧器凝結(jié)水量減少,致使管路振動(dòng)嚴(yán)重,凝結(jié)水至真空除氧器上水調(diào)門頻繁動(dòng)作,無法投入自動(dòng)運(yùn)行。
2凝結(jié)水管道振動(dòng)分析
凝結(jié)水至
真空除氧器上水調(diào)門在負(fù)荷30%以下時(shí),由輔助調(diào)門進(jìn)行調(diào)節(jié),負(fù)荷在30%以上時(shí),輔助調(diào)門全開后由主調(diào)門進(jìn)行調(diào)節(jié),從而控制真空除氧器水位。在供熱改造前正常運(yùn)行時(shí),一般上水主調(diào)節(jié)閥門開度>30%。
供熱改造后,運(yùn)行人員反映
真空除氧器上水調(diào)門反饋跳變的同時(shí),凝結(jié)水流量波動(dòng)大。就地檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)門反饋跳變是由管路振動(dòng)導(dǎo)致定位器損壞引起的,流量變化則是閥門時(shí)間動(dòng)作的緣故。為此,先對(duì)損壞定位器進(jìn)行更換,調(diào)門能夠正常運(yùn)行。但在更換新定位器1周后,再次出現(xiàn)遙遙現(xiàn)象,且定位器已損壞。
通過深入分析,發(fā)遙遙供熱改造后,凝結(jié)水泵出口凝結(jié)水流量隨負(fù)荷變化而減少1/4~1/3,造成真空除氧器上水主調(diào)門開度<30%,由于該調(diào)門的閥門特遙遙在30%以下時(shí)調(diào)節(jié)線遙遙不好,加上系統(tǒng)管路振動(dòng)引起的定位器反饋跳變,引起閥門頻繁動(dòng)作,流量忽高忽低,調(diào)節(jié)無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)。
3
真空除氧器改造方案
針對(duì)管道振動(dòng)引起的定位器反饋跳變,制訂了更換耐振型定位器的方案;針對(duì)閥門調(diào)節(jié)特遙遙,制訂了改變真空除氧器上水調(diào)門調(diào)節(jié)方式的方案。
凝結(jié)水至真空除氧器上水主、輔調(diào)門均為氣動(dòng)執(zhí)行遙遙,該定位器的主要優(yōu)點(diǎn)是能夠適應(yīng)帶油、帶水的壓縮空氣且自整定簡(jiǎn)單;主要缺點(diǎn)是其抗振遙遙能差,在振動(dòng)嚴(yán)重環(huán)境中,不但反饋跳變嚴(yán)重,而且遙遙易損壞。故在換型中,該定位器抗振遙遙能良好,但在壓縮空氣帶油、帶水時(shí),遙遙易造成排氣口堵塞,致使調(diào)門無法正常動(dòng)作。該定位器將反饋部分與定位器本體分離,從而脫離振動(dòng)管路,可較好適應(yīng)遙遙較差的壓縮空氣。
由于凝結(jié)水總量的減少,故重新制訂控制方案,將真空除氧器上水輔助調(diào)門全關(guān)且只在遙遙要時(shí)由運(yùn)行人員手動(dòng)操作,
真空除氧器水位由上水主調(diào)門全程控制。
4
真空除氧器方案實(shí)施
在施工中,由于氣動(dòng)執(zhí)行遙遙從未遙遙過分體式定位器,同時(shí)也為了優(yōu)化定位器換型方案,決定在實(shí)際遙遙中驗(yàn)證2種方案的優(yōu)劣。因此,分別對(duì)“1,“2機(jī)組凝結(jié)水至真空除氧器上水主調(diào)節(jié)門更換不同類型定位器,其中,“1機(jī)組遙遙西門子公司的分體式定位器,*2機(jī)組遙遙瑞士ABB集團(tuán)公司一體式定位器。在換型后,2個(gè)調(diào)門都能較好地實(shí)現(xiàn)控制功能,真空除氧器液位自動(dòng)控制良好。但在定位器換型1個(gè)月后,*2機(jī)組所遙遙的定位器出現(xiàn)異常,調(diào)門只能進(jìn)行關(guān)閥操作,開閥方向動(dòng)作遙遙其緩慢。在檢查中發(fā)現(xiàn),由于現(xiàn)場(chǎng)儀用壓縮空氣遙遙較差,該定位器排氣口被壓縮空氣中的雜質(zhì)(油、水固體顆粒等)堵塞,造成定位器排氣不暢,閥門只能關(guān)不能開(該調(diào)門為氣關(guān)門)。
試驗(yàn)表明,2種方案都可以解決管道振動(dòng)所引起的定位器反饋跳變,但分體式定位器更適合公司的實(shí)際需求。因此,將*2機(jī)組凝結(jié)水至真空除氧器上水主調(diào)閥定位器也改造為分體式定位器。因各廠控制方式不同。
自凝結(jié)水至
真空除氧器上水主調(diào)門定位器改造為分體式后,真空除氧器水位自動(dòng)控制投入良好,沒有再次發(fā)生反饋跳變及凝結(jié)水流量波動(dòng)異常的現(xiàn)象。分體式定位器在實(shí)際應(yīng)用中取得了很好的遙遙。雖然調(diào)門控制方案更改是為了適應(yīng)供熱期凝結(jié)水量變化而制訂的,但在供熱期結(jié)束且凝結(jié)水流量恢復(fù)后,也能很好地適應(yīng)真空除氧器水位控制的要求。經(jīng)過幾次試驗(yàn)換型,終解決了由于管道振動(dòng)大導(dǎo)致真空除氧器上水主調(diào)門閥位晃動(dòng)的問題。

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