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真空除氧器工作原理及運行方式在保壓控制下運行說明?

發(fā)布時間:2024-11-28 01:27:16瀏覽數(shù):

真空除氧器工作原理及運行方式在保壓控制下運行說明?

通過對核電站1號機組真空除氧器工作原理、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、運行方式的研究,對真空除氧器保醫(yī)控制策略的設計目的、適用工況、探測原理及實現(xiàn)方法等進行了深入地分析??偨Y(jié)了調(diào)試期間出現(xiàn)的問題及解決方案,在機組進行跳機不跳堆、甩50%負荷至汽輪機額定轉(zhuǎn)速等典型瞬態(tài)試驗時,對真空除氧器保壓控制策略的響應次進行了遙遙驗證,結(jié)果遙遙真空除氧器蒸汽壓力控制平穩(wěn),相關(guān)經(jīng)驗具有一定的借鑒意義。 福建核電站一期建設4臺百萬kW遙遙壓水堆核電機組,采用中廣核集團具有自主遙遙的CPR1000技術(shù),單機裝機容量1089MW。工程采用大連日立機械設備公司生產(chǎn)的型號為GC6000GS410淋水盤式單體臥式無頭真空除氧器,真空除氧器總長48.5m,內(nèi)徑4.4m,總?cè)莘e718m3,高工作壓力0.86MPa,高工作溫度178.1°C,低穩(wěn)定運行壓力0.17MPa,額定出力5982.5th。機組正常運行時,真空除氧器蒸汽流量維持在200th,真空除氧器采取定壓與滑壓相結(jié)合的運行方式。鑒于淋水盤式真空除氧器的結(jié)構(gòu)特點,為防止損壞內(nèi)部淋水盤,真空除氧器要求內(nèi)部壓降速率小于0.2MPamin[1]o真空除氧器保壓控制策略可以在機組甩負荷等瞬態(tài)工況下快速打開主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥,遙遙真空除氧器壓力控制平穩(wěn),并降低由于真空除氧器壓力下降過低造成主給水泵發(fā)生汽蝕的風險。 目前遙遙內(nèi)學者對大容量發(fā)電機組的真空除氧器選型及瞬態(tài)過程進行了大量的理論分析及真計算,但對核電機組真空除氧器瞬態(tài)工況下壓力控制的實際應用、出現(xiàn)問題及解決方案研究較少。本文采用了真空除氧器壓力設定值數(shù)字化的計算方法,將給定值直接作為真空除氧器甩負荷壓力控制器的設定值輸入,通過設定值的階躍增加,甩負荷壓力控制器快速控制主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥的開度,甩負荷壓力控制器與正常壓力控制器的輸出相互跟蹤,實現(xiàn)無擾切換。通過核電站1號機組啟動試驗期間進行的典型瞬態(tài)試驗,獲得了機組的實際瞬態(tài)響應數(shù)據(jù),對試驗情況進行了深入分析,對真空除氧器保壓控制策略在數(shù)字化控制系統(tǒng)實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的典型問題進行了及時處理。 1真空除氧器介紹 1.1真空除氧器工作原理 真空除氧器的基本功能是加熱給水并去除給水中的氧和其他不凝結(jié)氣體,遙遙向給水泵連續(xù)提供含氧量合格的給水,以大限度減少對蒸汽發(fā)生器、汽機及其熱力系統(tǒng)中輔機、管道閥門等的腐蝕。真空除氧器熱力除氧的原理是以亨利定律和道爾頓定律作為理論基礎的,即任何一個容器內(nèi)混合氣體的總壓力等于各種組成氣體分壓力之和⑶。在一定溫度下,溶于水中的氣體與自水中離析的氣體處于動平衡狀態(tài)時,單位體積水中溶解的氣體量和水面上該氣體的分壓力成正比⑴。當給水被定壓加熱時,隨著水的蒸發(fā)過程不斷加強,水面上蒸汽的分壓力逐漸升高,相應水面上其他氣體的分壓力不斷降低。當水被加熱到真空除氧器壓力下的飽和溫度時,水蒸氣的分壓力就會接近水面上的全壓力,水面上各種氣體的分壓力將趨近于。從而溶解于水中的氣體就會從水中溢出而被除去。 1.2真空除氧器正常運行方式 控制真空除氧器內(nèi)的壓力,一方面可以遙遙真空除氧器的除氧遙遙,為機組連續(xù)提供含氧量合格的給水。另一方面可遙遙主給水泵入口有足夠的吸入壓頭,以防止主給水泵發(fā)生汽蝕。為提高經(jīng)濟效益,本機組真空除氧器采取定壓和滑壓相結(jié)合的運行方式,設計了輔助蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥、主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥、真空除氧器抽汽逆止閥,2個主蒸汽至真空除氧器排放閥共同實現(xiàn)正常工況下真空除氧器的壓力調(diào)節(jié)和事故工況下接受旁路系統(tǒng)排放的蒸汽,真空除氧器系統(tǒng)流程如圖1所示。 主蒸汽系統(tǒng)S~真空除氧器抽汽逆止閥前壓力機組啟動初期無負荷期間,真空除氧器采用輔助蒸汽作為加熱汽源,控制真空除氧器壓力在0.143MPa;機組低負荷運行期間,采用主蒸汽經(jīng)調(diào)節(jié)閥減壓后作為真空除氧器的加熱汽源,壓力控制在0.17MPa;機組高負荷運行期間,機組功率在270MW時真空除氧器抽汽逆止閥前壓力遙遙過0.17MPa,主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥逐漸關(guān)閉,在機組功率遙遙過300MW時,主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥遙遙關(guān)閉,至此真空除氧器由定壓運行轉(zhuǎn)人滑壓運行,真空除氧器蒸汽壓力隨機組負荷在0.17至0.83MPa之間變動&此時系統(tǒng)能允許發(fā)生大為10%負荷的階躍下降而不需利用新蒸汽來保持真空除氧器的壓力⑹。 1.3真空除氧器快開控制及閉鎖 當機組發(fā)生汽機跳閘等瞬態(tài)工況時,真空除氧器保壓控制策略生效,主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥迅速開大,減小真空除氧器壓力的下降速率。主蒸汽至真空除氧器排放閥作為旁路系統(tǒng)的4組閥門,下列任一條件滿足時將受旁路系統(tǒng)快開信號的控制反應堆跳堆且一回路溫度比設定值高20P;機組功率<50%、旁路系統(tǒng)處于溫度控制模式、當發(fā)生短電網(wǎng)故障(2min內(nèi)機組功率下降遙遙過15%)未跳堆且一回路溫度比設定值高14.9°C;機組功率<50%、旁路系統(tǒng)處于溫度控制模式、當核功率>40%時發(fā)生跳機未跳堆且一回路溫度比設定值高14.9P。為防止反應堆一回路過冷或排放蒸汽時高溫導致真空除氧器損壞,當下列任一條件觸發(fā)時,主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥及主蒸汽至真空除氧器排放閥將被閉鎖打開,主蒸汽至真空除氧器閥門的閉鎖指令優(yōu)先于閥門快開指令及正常調(diào)節(jié)指令⑺ 反應堆跳堆延時50s后;一回路溫度<284P;真空除氧器水位>0.8m;凝汽器到真空除氧器的給水喪失。 2真空除氧器保壓控制策略實現(xiàn) 2.1保壓控制策略的意義及原理 機組在300MW以上高負荷運行期間,真空除氧器處于滑壓運行狀態(tài),真空除氧器壓力跟隨機組負荷的變化而變動。真空除氧器滑壓運行帶來的主要問題是機組負荷變動時真空除氧器內(nèi)水溫的變化滯后于真空除氧器壓力的變化。在負荷驟升時,真空除氧器壓力較溫度上升速度更快,導致除氧遙遙惡化。在負荷驟降時,高壓缸排汽壓力迅速下降,真空除氧器壓力較溫度下降速度更快,有損壞真空除氧器淋水盤的風險,并容易導致主給水泵汽蝕⑻。在真空除氧器選型、安裝高度、主給水泵選型均已確定情況下,解決上述問題行之的辦法就是快速新汽源,阻止真空除氧器壓力持續(xù)下降。但僅靠主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥正常的PID調(diào)節(jié)已不能迅速將閥門開大維持真空除氧器壓力在0.17MPa,真空除氧器壓力將發(fā)生較大下降。通過檢測真空除氧器抽汽逆止閥前壓力下降速率的大小可遙遙判斷機組是否處于甩負荷工況,邏輯如圖2所示。 圖2真空除氧器保壓邏輯簡圖 圖4真空除氧器壓力設定值的時間函數(shù) 2.2真空除氧器壓力設定值的形成 當控制系統(tǒng)檢測到真空除氧器抽汽逆止閥前壓力下降速率大于0.003MPas時,機組處于甩負荷工況,觸發(fā)真空除氧器保壓模式生效。此時記憶真空除氧器壓力,延時45s后,在此基礎上增加0.36MPa的偏置作為初始設定值。真空除氧器壓力設定值在偏置生效后即以0.1MPamin的速率下降,當設定值下降為0或真空除氧器抽汽逆止閥前壓力比真空除氧器壓力高0.016MPa時復位真空除氧器保壓模式。真空除氧器壓力設定值形成邏輯見圖3。真空除氧器壓力設定值的時間函數(shù)是根據(jù)機組熱平衡圖并通過瞬態(tài)真計算所得,見圖4。通過對真空除氧器壓力設定值的定量計算,計算結(jié)果直接作為甩負荷時真空除氧器壓力控制器的設定值輸入,可快速控制主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥打開一定開度,使新蒸汽快速進入真空除氧器,在滿足現(xiàn)有真空除氧器壓力控制系統(tǒng)基本遙遙能要求的基礎上,提高了真空除氧器壓力控制的響應速度及控制精度。 真空除氧器壓力實時值真空除氧器保壓模式生效保壓模式壓力設定值 圖3真空除氧器壓力定值形成回路 2.3真空除氧器給水控制策略 結(jié)合機組的實際運行特遙遙,機組在大于50%功率平臺發(fā)生甩負荷或跳機不跳堆等工況50s后機組的給水溫度將大幅下降,真空除氧器水位采用單回路控制的響應較慢將導致大量低溫給水進入真空除氧器,使真空除氧器內(nèi)壓力迅速下降,大幅降低主給水泵的汽蝕余量。為配合真空除氧器保壓控制策略的遙遙應用,遙遙主給水泵的安全運行「刃,真空除氧器給水控制設計了真空除氧器水位控制與給水流量控制雙模式控制策略,真空除氧器保壓模式生效時處于流量控制模式,可快速實現(xiàn)對真空除氧器供水的限制。正常運行時處于水位控制模式,可遙遙真空除氧器水位穩(wěn)定,2種控制策略可以自動實現(xiàn)無擾切換。真空除氧器給水調(diào)節(jié)采取雙閥控制,可由操縱員通過開關(guān)來選擇參與控制的閥門,給水流量控制模式的邏輯見圖5。在符合設計的瞬態(tài)工況發(fā)生時,真空除氧器給水調(diào)節(jié)自動切換為流量控制模式,被調(diào)量為低加出口流量。 由機組熱平衡圖和真空除氧器動態(tài)模型的真計算結(jié)果可知,流量設定值為流量模式觸發(fā)時間的函數(shù)“們,流量模式觸發(fā)350s后,即流量設定值從3924th逐步減小為2520th時,自動切換為水位控制模式,給水流量設定值時序見圖6。機組發(fā)生甩負荷等工況55s后,給水溫度大幅降低時通過迅速減少真空除氧器給水流量設定值保持真空除氧器壓力穩(wěn)定,為主給水泵提供足夠的安全汽蝕余量I發(fā)電L出口升關(guān)斷弈|真空除氧器保壓模歹PJ遙遙高壓斷路器府卜|反應堆未跳堆一P與真空除氧器流量低加出流量調(diào)節(jié)器―|延時350s卜調(diào)節(jié)閥輸出真空除氧器水位調(diào)節(jié)器 圖5真空除氧器給水流量控制模式邏輯簡圖 圖6給水流量設定值時序圖 3真空除氧器問題分析及解決方案 二次保壓失敗。模擬真空除氧器保壓試驗過程中,在進行2次保壓試驗時保壓模式被提前復位,導致保壓控制失敗。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),在1次保壓試驗遙遙后,真空除氧器壓力設定值的時間函數(shù)輸出保持為負值,真空除氧器保壓模式壓力設定值W0。當再次啟動保壓控制時,由于DCS信號采集、邏輯運算需一定周期,保壓模式生效1個運算周期內(nèi)真空除氧器壓力設定值的偏置尚未計算為。.36MPa,真空除氧器保壓模式的壓力設定值仍W0,導致保壓模式被提前復位,保壓控制失敗。因此,在真空除氧器保壓模式壓力設定值W0復位保壓模式的邏輯中增加了1s的延時模塊,規(guī)避了DCS運算周期帶來的時間差遙遙了真空除氧器保壓控制的正確動作。 真空除氧器壓力變送器、真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率的量程設置不滿足現(xiàn)場需求。機組在滿功率運行時真空除氧器抽汽逆止閥前壓力為0.83MPa,該平臺發(fā)生甩負荷工況,根據(jù)保壓邏輯在45s后設定值將在原基礎上自動增加0.36MPa,設定值瞬間可以達到1.19MPa,而真空除氧器壓力變送器量程設置為0~1MPa,不滿足現(xiàn)場需求,后將量程變更為01.2MPao真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率的量程原設置為0~1.2MPas,實際發(fā)生甩負荷工況時真空除氧器抽汽逆止閥前壓力將迅速下降,變化率為負值,原量程無法滿足控制需求。將真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率量程修改為0.050.05MPas,經(jīng)驗證可滿足現(xiàn)場需求。 保壓模式被頻繁觸發(fā)。汽輪機沖轉(zhuǎn)期間由于真空除氧器抽汽逆止閥前壓力波動導致真空除氧器保壓模式被頻繁觸發(fā),主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥不斷開大,致使真空除氧器壓力、溫度持續(xù)升高,間接提高了備用主給水泵機械密封水的出口溫度,有造成主給水泵失去備用的風險,也不利于真空除氧器的安全運行。為防止變送器波動導致真空除氧器保壓邏輯誤觸發(fā),對真空除氧器抽汽逆止閥前壓力增加了1s的一節(jié)慣遙遙環(huán)節(jié)再進行變化率判斷。由于機組在270MW及以下負荷運行時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力<0.17MPa,真空除氧器蒸汽尚未由高壓缸排汽供應。此時保壓模式的生效對真空除氧器壓力控制無益,建議后續(xù)可在真空除氧器保壓模式生效邏輯中增加機組低負荷時的閉鎖條件。 存在模式切換失敗的風險。真空除氧器給水控制由水位控制模式切換為流量控制模式的判斷條件為瞬態(tài)工況發(fā)生前機組功率〉50%,該條件未設置后延時功能,在控制系統(tǒng)采集到汽機跳閘或甩負荷信號時機組功率可能已降低至50%以下,存在模式切換失敗的風險。因此,在機組功率>50%條件后增加了3s的后延時模塊,及時記憶了機組跳閘前的功率水平,遙遙了真空除氧器給水控制模式切換的動作遙遙。 真空除氧器給水控制由水位控制模式切換為流量控制模式時,給水流量的初始設定值為定值(3924th),將導致機組低功率甩負荷時真空除氧器水位波動較大。因此,可考慮將給水流量的設定值優(yōu)化為瞬態(tài)工況發(fā)生前機組負荷的函數(shù),這樣有利于降低真空除氧器水位波動,使真空除氧器給水流量控制模式更地適應多功率平臺下的瞬態(tài)工況。 4瞬態(tài)工況下真空除氧器保壓控制策略的響應 甩負荷擾動試驗。機組在50%—15%—50%功率平臺進行5%min負荷線遙遙變化試驗時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為±0.001MPas;機組在30%功率平臺進行10%負荷階躍變化試驗時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為±0.001MPas;機組進行負荷線遙遙變化試驗及負荷階躍變化試驗時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力的下降速率均小于0003MPas,真空除氧器保壓模式未觸發(fā),主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥未開啟,真空除氧器蒸汽壓力控制平穩(wěn),滿足設計要求。 跳機不跳堆及反應堆跳堆試驗。機組在50%功率平臺進行跳機不跳堆試驗時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為±0.002MPas。50%功率平臺進行反應堆跳堆試驗時,真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為0.002~0.003MPas,下降速率均未遙遙過0.003MPas,真空除氧器保壓模式未觸發(fā)。 甩負荷試驗。機組在50%功率平臺進行甩負荷至汽輪機額定轉(zhuǎn)速試驗,真空除氧器抽汽逆止閥前圧力變化率為0.0150.002MPas,小.于0.003MPas,延時45s后真空除氧器保壓模式自動觸發(fā),真空除氧器蒸汽壓力設定值由試驗前的。MPa自動增加到0.699MPa,主蒸汽至真空除氧器圧力調(diào)節(jié)閥迅速響應開大至35%。隨后設定值按0.1MPamin的速率自動下降,真空除氧器壓力由真空除氧器壓力保壓控制器自動調(diào)節(jié),機組甩負荷7min19s后,真空除氧器壓力調(diào)節(jié)由保壓控制器自動切換為正常壓力控制器。真空除氧器保壓模式觸發(fā)期間,真空除氧器壓力高為0.368MPa,低為0.207MPa,下降速率為0.025MPamin,遠遠小于真空除氧器不向于。2MPamin的要求,遙遙了真空除氧器和主給水泵的安全運行具體趨勢見圖7。1一機組負荷;3?機轉(zhuǎn)速;3—真空除氧器就;4一陽氧器抽汽逆止閥前壓力;5—真空除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率;6—真空除氧器保壓模式設定值;7—主蒸汽至真空除氧器壓力調(diào)節(jié)閥開度;8—真空除氧器保壓模式。 圖7機組甩50%負荷至汽輪機額定轉(zhuǎn)速 通過對真空除氧器保壓控制策略及真空除氧器給水控制策略的不斷調(diào)整,真空除氧器保壓模式觸發(fā)正常,真空除氧器給水控制模式切換遙遙。在機組30%,50%功率平臺期間進行了負荷擾動、跳機不跳堆、甩負荷至窒載、甩負荷至廠用電、反應堆跳堆等多種典型瞬態(tài)試驗,真空除氧器壓力、水位控制平穩(wěn),真空除氧器壓力下降速率為0.025MPamin,滿足真空除氧器結(jié)構(gòu)的要求,保障了真空除氧器及主給水泵的穩(wěn)定運行,為機組的安全運行創(chuàng)造了有利條件。核電站真空除氧器保壓控制策略的遙遙應用可為后續(xù)核電機組的調(diào)試起到一定的借鑒作用。
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