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爐膛壓力煤粉取樣器堵灰原因及改進

發(fā)布時間:2024-11-27 01:25:07瀏覽數(shù):

爐膛壓力煤粉取樣器堵灰原因及改進 針對電廠一期4×600MW機組爐膛壓力煤粉取樣器長期堵灰的問題,進行深入的分析研究,并根據(jù)煤粉取樣器堵灰的原因,提出用吹氣測量法進行改造,終取得良的遙遙。
1、概述
電廠一期4×600MW鍋爐是由鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界壓力、中間再熱、2028th單汽包強制循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐,采用PFD1(Y)型防堵風(fēng)壓煤粉取樣器和變送器測量爐膛壓力。風(fēng)壓煤粉取樣器裝置配有BFC1ba型補償式風(fēng)壓取樣防堵吹掃裝置。壓力開關(guān)共8個,其中6只用于保護,另2只用于報警,變送器共有4只,其中3只參與自動調(diào)節(jié),另1只用于監(jiān)視。自商業(yè)運行以來,出現(xiàn)過多次因壓力煤粉取樣器堵灰造成爐膛負(fù)壓測量不準(zhǔn)的現(xiàn)象,影響爐膛壓力自動調(diào)節(jié)及運行人員對鍋爐爐膛壓力的監(jiān)視,嚴(yán)重時可能使機組保護拒動或誤動,直接威脅到機組的安全穩(wěn)定運行。
2、爐膛壓力煤粉取樣器的積灰原因分析
按照經(jīng)驗判斷,煤粉取樣器裝置堵塞后,在沒有遙遙堵死的情況下,其內(nèi)的壓力會緩慢上升。拆開取樣口進行檢查,可見防堵煤粉取樣器裝置內(nèi)積灰嚴(yán)重。用鐵絲將灰捅掉,并且用壓縮空氣進行吹掃,爐膛負(fù)壓測量恢復(fù)正常。為解決此問題,從多角度出發(fā)對煤粉取樣器的堵灰原因進行深入分析。
2.1爐內(nèi)煙氣場對負(fù)壓測點的影響
圖1為鍋爐等溫模型中各垂直分速和水平分速分布圖。由圖中可以看出I區(qū)的垂直分速不太均勻,其中心的垂直分速理論上是向下的;Ⅱ區(qū)的垂直分速逐漸恢復(fù)至斷層上部,其中心的垂直分速接近低;Ⅲ區(qū)的垂直分速較均勻,中心也達到平均垂直分速;IV區(qū)在水平煙道處,其水平分
速較大。由于IV區(qū)和Ⅲ區(qū)之間處于屏區(qū),該區(qū)是煙氣水平分速和垂直分速交界處,且受屏區(qū)的影
響,該區(qū)也是一個煙氣素流區(qū)。在引風(fēng)機的抽吸作用下,煙氣經(jīng)過折焰角后,在測點位置存在滯
流區(qū)域,灰塵不易被煙氣帶走,反而會充斥在爐墻壁附近,這是該壓力取樣測點容易積灰的基本因素。
2.2爐膛壓力煤粉取樣器裝置介紹
電廠一期爐膛壓力煤粉取樣器裝置采用PFD1(Y)型防堵風(fēng)壓煤粉取樣器,安裝示意如圖2所示。煤粉取樣器與爐墻間的夾角為30度左右,也就是與水平角度約為60度,符合規(guī)程規(guī)定的“與水平角度不得小于45度”的要求。這樣設(shè)計的目的是,利用煤粉取樣器跟水冷壁的夾角a越小,沿煤粉取樣器向爐膛內(nèi)的重力分量F1就越大的力學(xué)原理,見圖2的力學(xué)分析所示F1=G×cosa可見,根據(jù)以上原理分析,當(dāng)煤粉取樣器內(nèi)出現(xiàn)浮灰的堆積時,浮灰在重力分量F1的作用下,應(yīng)該會自動滑落至爐膛內(nèi),從而達到防堵的目的。但從實際的應(yīng)用遙遙看,卻根本無法達到這種防堵的遙遙。原來爐膛內(nèi)環(huán)境較為干燥并且到處充斥著浮灰,浮灰會隨著爐膛內(nèi)煙氣的流動發(fā)生相互碰撞和摩擦而帶上一定量的電荷,這樣部分浮灰會相互吸引、沉積并吸附在煤粉取樣器內(nèi),另外大部分的浮灰是松散狀態(tài)的,在堆疊過程中出現(xiàn)的不穩(wěn)定部分會自動散落在其它較為穩(wěn)定的浮灰周圍,這些散落的浮灰又反過來加固了相對穩(wěn)定的浮灰,時間長了會緩慢堆高并變得穩(wěn)定。這樣的堆積方式,形如山坡上形成的積雪,因為在底部形成一個非常穩(wěn)定的大鈍角三角形結(jié)構(gòu),當(dāng)浮灰逐漸堆積起來后,自然形成一個較為穩(wěn)定的堆積物而不容易滑落,終在取樣管內(nèi)大量沉積堆高進而導(dǎo)致堵塞。
2.3吹灰器對爐膛壓力測點的影響
鍋爐長伸縮吹灰器對爐膛負(fù)壓測點的影響,如如圖3鍋爐爐膛內(nèi)煙氣混流狀況所示。圖3中的a和b分別為爐膛上部長伸縮吹灰器(長吹)。根據(jù)吹灰器廠家提供的數(shù)據(jù),這種IK525型長吹的壓力在(0.8~1.5)MPa之間(我公司將其整定在0.8MPa),吹灰時輻射半徑在2500mm左右,圖3而其與爐膛負(fù)壓測點相距為2600mm左右,從理論上講,長吹的運行對測點影響不大。但為了驗證吹灰對爐膛壓力測點的影響程度,在吹灰結(jié)束后打開煤粉取樣器的悶頭檢查煤粉取樣器內(nèi)的積灰情況,發(fā)現(xiàn)煤粉取樣器內(nèi)有大量水跡,原本的干浮灰也被打濕灰,粘在煤粉取樣器內(nèi)壁。這是因為吹灰時大量的水蒸汽隨爐膛壓力的波動進入煤粉取樣器內(nèi),由于煤粉取樣器的溫度遠(yuǎn)低于爐膛內(nèi)溫度,水蒸汽便在煤粉取樣器內(nèi)凝結(jié)成水,并被干浮灰吸附,而隨后進入煤粉取樣器內(nèi)的浮灰更是迅速覆蓋粘在煤粉取樣器內(nèi)部,吹灰器停用一段時間,水分干枯后,形成一個重量如泡沫般的致密固體堵塞在煤粉取樣器內(nèi)。為了進一步說明問題,將煤粉取樣器內(nèi)積灰清理干凈后,停用長吹二周,檢查爐膛負(fù)壓煤粉取樣器測點受堵的情況,沒有發(fā)現(xiàn)煤粉取樣器內(nèi)由水和浮灰混合形成的重量如泡沫般的致密固體,但煤粉取樣器的底部,仍然有大量的浮灰沉積,這說明吹灰器吹灰加劇了煤粉取樣器的堵塞情況,但是吹灰器的停用并不能遙遙解決爐膛壓力煤粉取樣器的堵灰現(xiàn)象。
3、爐膛壓力煤粉取樣器堵灰的解決方法
(1)煤粉取樣器的改進。根據(jù)以上的堵灰原因分析,對煤粉取樣器進行了改進一是將煤粉取樣器的外部進行保溫處理;二是將煤粉取樣器的管徑由原來的φ40改為①60。改進后的煤粉取樣器積灰情況依然,只是因為煤粉取樣器的管徑擴大,積灰的時間變得稍微長了點,這種簡單的改進方法無法遙遙治
理爐膛壓力煤粉取樣器的堵灰現(xiàn)象。
(2)為了遙遙解決爐膛壓力煤粉取樣器堵灰的問題,需要對測量方法進行改進。而吹氣測量法應(yīng)該是一種不錯的選擇,其測量原理如圖4所示
凈化后的壓縮空氣經(jīng)過減壓閥后,進入恒流器,再經(jīng)過轉(zhuǎn)子流量計后,以一定流量均勻地送入吹氣測量管,當(dāng)長吹氣測量管內(nèi)氣體壓力高于其下端到液面的液柱靜壓時,該吹氣測量管下端便連續(xù)不斷地吹出氣泡,由于吹氣量很小,在忽略管道阻力等其它影響因素的情況下,可以認(rèn)為差壓變送器的高壓腔所受的壓力等于長吹氣測量管內(nèi)的壓力。由于另外一個吹氣測量管插入較淺且不和液體接觸,雖然有一定流量的氣體通過,但是在忽略了管道阻力等因素影響的情況下,差壓變送器低壓腔所受的壓力就等于大氣壓力(測量環(huán)境在常壓時),即不受壓力。因此,差壓變送器所測量的差壓值△P就等于長吹氣測量管下端到液面的液柱靜壓值。這就是吹氣測量法的基本原理,該測量原理在真空測量系統(tǒng)中遙遙適用。
根據(jù)吹氣測量法原理改造后的爐膛壓力測量系統(tǒng)如圖5所示。這里利用了原來的測量取樣管道,嵌入安裝φ16的儀表管,這樣做的另一個處是,嵌入式的安裝取樣管路可以起到很的保溫作用,可以防止因吹灰時,蒸汽在取樣管路內(nèi)結(jié)露而造成的積灰現(xiàn)象。
需要說明的就是由于引壓管中的吹掃空氣是流動的,所以既要遙遙吹掃空氣在測量管道和煤粉取樣器內(nèi)的壓力差△P近似為低,還要克服吹掃管道的阻力,這樣才能不影響被測壓力的大小,又能遙遙測量管道的暢通。要做到這一點,就要遙遙吹掃氣流始終恒定不變,同時要進行多次測量才可以實現(xiàn),出于安全考慮,在風(fēng)壓煤粉取樣器裝置中應(yīng)用的自動防堵吹掃裝置就是一個很的選擇,因為壓力和流速穩(wěn)定才能使壓縮空氣吹掃帶來的附加誤差△E相對穩(wěn)定且控制在小值。在工程計算時,壓力為0.30.4MPa時,氣體在管中的流速大約為78米秒,通常取6.5米秒計算。以φ16×2的引壓管直徑計算,每小時流過氣體流量=截面積×流速,算出氣體通流能力大約為4.7立方米小時,在試驗中我們將壓縮空氣壓力減壓至0.1MPa,并通入大8升分鐘(0.48立方米小時)的空氣量進行吹掃,由于4.7立方米小時遠(yuǎn)大于0.48立方米小時,測量出的值比實際值僅偏大20Pa左右,這點誤差在實際中是可以忽略不計的。而在實際的應(yīng)用中,我們是以2升分鐘左右的流量進行吹掃就可以達到預(yù)期遙遙,因此帶來的測量誤差更是微乎其微。
4、煤粉取樣器改造后遙遙
目前這一改造在電廠一期#3機組在去年12月進行部分煤粉取樣器改造至今已接近一年,從來未出現(xiàn)過堵灰現(xiàn)象,且測量遙遙遙遙。這種改造的方法簡單,,測量遙遙,遙遙意逐步推廣到其它機組的爐膛壓力煤粉取樣器當(dāng)中。
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